鋼廠(chǎng)高爐礦槽除塵器
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高爐礦槽除塵器為貯料庫各個(gè)卸料點(diǎn)的除塵,吸塵點(diǎn)的數量較多,先導料槽要密閉,各點(diǎn)處設置耐磨手動(dòng)蝶閥或阻力平衡器用于調節各支管的風(fēng)量及阻力的平衡確保各點(diǎn)的收塵效果,各彎頭部位可作耐磨處理,用耐磨材料可貼耐磨陶瓷。除塵器內部需做好導流板,以免粉塵沖刷布袋,延長(cháng)濾袋使用壽命。
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我公司長(cháng)年針對鋼鐵行業(yè)的粉塵治理工程,主要用于礦槽、高爐、轉爐、煉鐵廠(chǎng)、出鐵廠(chǎng)、鋼廠(chǎng)等的煙氣治理設備,我公司在鋼鐵冶煉行業(yè)有著(zhù)驕人的業(yè)績(jì),為我的節能減排做出應有的貢獻。
礦槽除塵器采用長(cháng)袋低壓脈沖收塵器,這是一種高效、可靠、經(jīng)濟、處理能力大,使用方便的除塵設備。其濾袋框架是圓形斷面,利于減少框架對濾袋的磨損,濾袋靠縫在袋口的彈性漲圈嵌在花板上,濾袋框架靠花板支撐,噴吹管上有17個(gè)直徑不等的噴嘴,對準每一濾袋中心,本除塵器不裝引射器,直接利用袋口起引射作用。礦槽除塵器采用經(jīng)過(guò)PTFE浸漬處理的聚苯硫迷(PPS)針刺氈,規格為(550g/m?)直徑為∮130mm長(cháng)度為6000mm。
高爐礦槽除塵器以長(cháng)袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎,結合高爐煤氣得特點(diǎn),對除塵器采取了耐壓、防爆等必要的措施,同時(shí)對脈沖清灰起源做必要的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機控制。將經(jīng)過(guò)重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內,煤氣經(jīng)過(guò)玻璃纖維刺氈濾袋過(guò)濾,將半凈煤氣中的微?;覊m除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過(guò)布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。具有除塵效率高、安全性能好,控制維護方便,占地面積小等特點(diǎn)。
鋼廠(chǎng)礦槽除塵器原設計除塵試運行情況及原因分析
原設計計除塵及試運行情況:新區A、B礦槽槽上與工程同時(shí)設計的是一種新的除塵模式——移動(dòng)式通風(fēng)凈化除塵機組:即在每條卸料系統配套2臺除塵裝置,與卸料小車(chē)同步運行,實(shí)現對卸料小車(chē)卸料揚塵的跟蹤動(dòng)態(tài)除塵,除塵裝置的動(dòng)力來(lái)自卸料小車(chē)。每臺除塵器的處理能力為7850m3/h,過(guò)濾面積為84m2,每臺除塵器控制一側的下料口。由于高爐礦槽槽上移動(dòng)小車(chē)下料時(shí)的揚塵的治理問(wèn)題一直是一個(gè)難題,因此在工程建設初期,為避免造成不必要的浪費,要求設備先制造和安裝了一臺做試驗,結果除塵效果不盡人意。
礦槽除塵器存在問(wèn)題
1、每個(gè)礦槽都有三條加料系統,由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統不可能在同一位置加料,當三條系統或兩條系統同時(shí)加料時(shí),相鄰槽口粉塵溢出還是無(wú)法控制。
2、由于球團和干熄焦的粉塵相當大,所以還存在除塵器的風(fēng)量不能滿(mǎn)足的問(wèn)題,由于槽上的加料系統不可能改造,如果除塵器的風(fēng)量繼續加大,加料系統設備的承受能力不能滿(mǎn)足。
3、設備維護保養難度較大,空壓機過(guò)濾器更換頻繁。
礦槽除塵器原因分析
1、對設計風(fēng)量進(jìn)行論證。由于每個(gè)高爐礦槽有24個(gè)礦槽,槽容小的為580m3,大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風(fēng)量損耗,吸塵口幾乎沒(méi)有什么吸力,除塵效果較差。
2、對氣流的通暢進(jìn)行分析:除塵器灰斗采用雙灰斗形式,含塵氣體的進(jìn)口又設在灰斗中部,導致氣流組織不順而存在短路現象;除塵器灰斗處的重錘式卸灰閥密封不嚴,在負壓的影響下氣流從卸灰口直接進(jìn)入除塵器內部,灰斗存不下灰,反而造成二次揚塵。另一方面,除塵器的清灰控制與卸料小車(chē)卸料同時(shí)間,破壞了氣流組織。
3、每個(gè)礦槽都有三條加料系統,由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統不可能在同一位置加料,當一條系統在4、吸塵口密封不夠嚴密,且密封材料損壞嚴重,漏風(fēng)率高,導致吸塵口風(fēng)量很小。
鋼廠(chǎng)高爐礦槽除塵器改造方案
1、將每條卸料系統的兩臺除塵裝置改成一臺,除塵器的處理風(fēng)量增加到40000m3/h,將設備放置在重型卸料車(chē)延長(cháng)的平臺上(平臺與車(chē)架用銷(xiāo)子連接)。
2、含塵氣體的進(jìn)口設在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車(chē)卸料時(shí)間錯開(kāi),即小車(chē)卸料時(shí)除塵器不清灰,小車(chē)卸料結束后再開(kāi)始清灰。
3、完善吸塵罩與吸塵關(guān)間的連接和密封,減少吸塵系統的漏風(fēng),將原密封材料改為耐磨材料,同時(shí)將吸塵口長(cháng)度改為1米(原長(cháng)度為1.5米),使風(fēng)量更為集中。
4、由于K系統每次只有一側卸料,為使風(fēng)量大化利用,在風(fēng)管上增加手動(dòng)閥門(mén),不下料的一側及時(shí)關(guān)閉。
5、對電器柜進(jìn)行防塵處理,減少電器故障。
6、重新修訂操作規程:要求礦槽上無(wú)論哪條系統生產(chǎn),其相鄰系統只要不生產(chǎn),必須與生產(chǎn)的系統處于同一位置,并開(kāi)啟除塵系統,控制粉塵從相鄰的槽口排出。
在煉鐵廠(chǎng)煙氣治理中,由于蝕氣體等特點(diǎn),使得煙氣凈化除塵具有了相當大的難度。針對該情況,選用高品質(zhì)濾料及先進(jìn)的清灰技術(shù)成了提高除塵技術(shù)的關(guān)鍵所在。河北科銘環(huán)保方案中除塵器濾料采用高的鋼鐵行業(yè)專(zhuān)用針刺氈濾料,選用后明顯的效果集中反映在:由于清灰效果好,清灰周期長(cháng),清灰強度低,提高了濾袋的使用壽命;提高了過(guò)濾風(fēng)速,減小濾袋除塵器的占地面積,節約了一次性投資;改善了系統的工藝性,用脈沖噴吹,減少了粉塵在濾袋上的二次吸附,減少了由于兩種氣流的交織引起的氣流對布袋的沖擊,增加布袋使用壽命。
綜上所述,鋼廠(chǎng)、高爐出鐵場(chǎng)、礦槽、燒結料篩分輸送除塵系統,燒結機尾均采用干法脈沖反吹布袋除塵器
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